摘要:通过单级实验,研究了不同铀饱和度、酸度、温度条件下3OTBP对锆、钌的萃取规律,在此基础上确定了提高lA净化锆、钌的工艺,并进行了台架实验验证。研究结果表明:提高铀饱和度、温度和酸度有助于降低钌在3OTBP中的分配比;在3OTBP中,高铀饱和度条件下,锆分配比受铀饱和度的影响远大于水相硝酸浓度的影响;温度对锆的分配比影响不显著。当1A槽采用4mol/L硝酸进料、4mol/L 硝酸洗涤时,45℃条件下,铀、钚的回收率达9.98%,钌的去污系数约达到10^5。
关键词:Purex流程;1A槽;锆;钌;净化系数
锆、钌的去污是后处理流程主要任务之一。提高共去污过程裂片元素的去污水平,是简化Purex流程的重要手段。
目前世界上多个研究机构开展了采用强化lA工艺简化Purex流程的研究。法国的UP2—800厂采用提高铀饱和度工艺强化共去污循环对裂片的去污,减少了钚的净化循环数。英国塞拉菲尔德TOHRP厂开发了两种单循环概念流
程。第一种类似于TOHRP厂的现有流程,只是在铀反萃前增加了镎的反萃。第二种是使用无盐还原剂乙异羟肟酸(AHA),它既可以清除亚硝酸又不与锝反应,在铀/钚分离过程中把钚从四价还原到三价,六价镎被还原到五价进入水相,而四价镎被羟肟酸根配合并被反萃入水相,这样可以去掉铀钚分离之前的锝洗工序,在反萃铀前不必单独反萃镎,镎进入钚产品液中,最终与钚一起制
成MOX燃料并在反应堆中重新烧掉。该流程在铀钚分离过程中采取了强化措施控制镎的走向:使用可以控制镎的还原并与镎可以形成稳定配合物的还原反萃剂(AHA)。1994年,德国发表了经热实验验证的单循环流程(改进型Purex流程,IMPUREX流程)。IMPUREX流程铀钚共萃取段温度不低于50℃;洗涤段双酸洗涤。该流程处理不同乏燃料所得锆、钌的去污系数列于表1,与传统LWR后处理净化要求及FBR常规流程相比,锆、钌在铀产品中的净化提高明显。
目前我国研究比较成熟的后处理工艺为2~3个循环的工艺,铀线二循环尤其是2D萃取器的主要任务是进一步净化微量镎、钚和裂变产物,文献[7-10]均开展了相关研究并取得了较好的研究成果;但对于简化流程、进一步减少循环数、提高共去污循环的锆、钌净化能力我国目前相关文献报道较少。本工作拟在锆、钉单级萃取分配规律的研究基础上,研究1A锆、钌净化工艺,为设计对锆、钌具有高净化能力的1A工艺条件提供基础数据。
磷酸三丁酯:分析纯,北京化学试剂公司;按3:7体积比与煤油混合均匀,配制成30TBP/OK。用5(质量分数)Na2CO3和0.1mol/L HNO3各洗3遍,最后用去离子水洗至中性。
单级实验用钌示踪剂:光谱纯钌金属,用石英管封装后在热中子反应堆辐照,中子通量为2.6×10^13/(cm2·s),出堆适当冷却后回流溶解在硝酸中,制备以。Ru标记的亚硝酰钌配合物溶液口,备用。
台架实验用锆、钌示踪剂:235U丰度90%的U3O8粉末,用石英管封装后在热中子反应堆辐照,中子通量为2.6×10^13/(cm2·s)。出堆适当冷却后用硝酸溶解备用。
硝酸铀酰溶液:UO粉末经硝酸溶解一过滤一重结晶一硝酸溶解制得。
氧化锆:分析纯,北京化学试剂公司;用浓硝酸加热到亚沸腾溶解2~4h,过滤后取滤液用EDTA滴定法确定锆浓度备用。
亚硝酰硝酸钌:w(Ru)=1.5%。
SHA-CA水浴恒温振荡器;16级有机玻璃混合澄清槽,自制,混合室体
积3mL,澄清室体积7.5mL;DZ4-1.2型台式低速离心机;DSA1000型γ能谱测量仪器;FH463A型自动定标器-FJ414型低本a闪烁探头组成低本底a测量仪;LS-6000LL型液体闪烁谱仪;UV-1000Power分光光度计;pHs-3C型酸度计,上海第二分析仪器厂;混合式KED/XRF装置(K边界);IRIS Advan-tage型电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES)。
1.3 实验方法
1)单级实验
在图1所示的样品管中分别加入计算量的硝酸及金属离子,控制一定的温度和初始水相酸度以及溶液中的初始U浓度,进行钌和锆在30%TBP/OK-HNO3体系中的单级萃取分配实验。实验装置示于图1。
在图1实验装置中可同时进行相同温度的6个不同条件单级实验。有机相与水相体积均为2mL,磁力搅拌混合5min,达到萃取平衡。萃取后静止分相,分别分析水相和有机相样品中钌、锆及铀的浓度,计算分配率。
2)台架实验
台架实验采用16级混合澄清槽,8级萃取,8级洗涤。温度:45℃;流比(1AF:1AX:1AS)为0.77:1.94:0.271,各物流组成列于表2。各物料走向示于图2。台架实验运行2次,每次72h。每隔6h取瞬时样品,运行结束后取出各级样,分相后与瞬时样一起进行样品分析。
3)分析方法
铀的分析:K边界测量;
钚的分析:制源a单道测量;
硝酸:草酸铵掩蔽-氢氧化钠滴定;
单级实验钌样品:γ能谱法;
单级实验锆样品:水相样品用0.05mol/L TTA-二甲苯萃取分离四价锆,再用8mol/L 硝酸反萃2次,合并水相定体积,ICP-AES测量;有机相样品用5mol/L 硝酸反萃2次,合并水相后按同样的方法分离铀锆,ICP-AES测量;
台架实验锆、钌样品γ能谱法。
2 结果与讨论
2.1 单级实验
2.1.1 30%TBP对钌的单级萃取规律
硝酸体系中钌的单级萃取实验结果示于图3。无铀情况下,温度升高,钌分配比下降,硝酸浓度增大,钌分配比减小。含铀萃取体系中,钌的分配比随有机相铀饱和度增大而下降。有机相铀质量浓度80g/L时,钌的分配比为10^-4数量级。提高铀饱和度,可以有效降低钌的分配比。铀饱和度的提高,降低了自由TBP的浓度,对降低钌的分配显然是有利的。因此,高温、高酸有助于降低钌分配比,对钌去污有利。
2.1.230%TBP对锆的单级萃取规律
硝酸体系中锆的单级萃取实验结果示于图4。图4结果表明:在不加入铀时,随着温度的升高,对锆的分配比影响不大;而随着水相硝酸浓度的不断提高,锆的分配比不断增加;在有铀条件下,随着有机相中铀饱和度提高,锆的分配比显著降低;当铀饱和度从53.8% 增加到84.6% 时,锆的分配比降低2.17倍;而在相同有机相铀饱和度情况下,温度对锆的分配比影响很小。综上所述,影响锆的分配比的关键因素是铀饱和度和水相硝酸浓度。适当提高铀饱和度和降低硝酸浓度有助于降低锆分配比,对锆去污有利。
根据单级实验的结果可以看出,提高共去污过程对裂片元素钌和锆净化能力的途径有:(1)提高有机相铀饱和度;(2)提高温度;(3)提高1AF酸度和洗涤酸度。
有机相铀饱和度的提高可降低锆、钌的分配比,强化去污效果。但是,提高有机相铀饱和度,降低了自由TBP浓度,也必将降低Pu的分配比,有可能造成Pu的流失。而且出于对临界安全的考虑,料液中铀浓度不宜过高,因此将铀质量浓度确定为250g/L,相对于目前的中试厂流程和先进二循环流程提高约10%。
温度从室温提高到45℃,可以使有机相最大铀质量浓度提高大约10g/L,相应地,对裂片元素的去污也提高。升高温度本身对锆的分配比影响不显著,但对降低钌的分配比影响明显。温度从25℃提高到45℃,钌的分配比从1×10^-3降低到5×10^-4。,从而为提高钌的去污创造条件。同时,也能提高Pu的分配比,对提高Pu的回收率有利。
酸度的提高可降低钌的分配比,强化钉的去污;还可以提高Pu的分配比,对提高Pu的回收率有利,但进料酸度的提高又会加大锆的分配比,对其去污不利。
综上所述,初步选定优化1A工艺:250g/LU一4mol/L酸进料,4mol/L酸洗涤,45℃保温,高铀饱和度可强化锆、钌的净化,而高温、高酸可保证Pu收率。
根据1A优化工艺条件运行2次台架实验。2次实验瞬时样分析结果列于表3,U、Pu回收率列于表4,锆、钌的净化列于表5。由表4可知,1A槽的铀钚回收率均达到技术指标。
2次台架实验的结果重现性较好。常温下,当3mol/L硝酸进料,1A对γ去污可以达到1000,甚至更高。但使用高酸(4或4.5mol/L)流程因锆内循环有可能使共去污过程对锆的去污能力下降。因此,虽然提高铀饱和度可以使锆的分配比下降,但相对于锆的内循环导致的浓度变化来说,仍然可能会导致锆的去污能力不够。因此锆的去污改善不明显,后续研究中将考虑通过调整进料、洗涤酸度等工艺,在保证钌净化基础上提高锆的净化。而钌的净化达到了约10^5,基本满足改进流程净化要求。
(1)1A槽设计工艺台架实验铀、钚回收率均大于99.98%,满足设计指标,设计的1A工艺可行;
(2)设计工艺条件下,1A槽锆的净化提高不明显;
(3)1A槽钌的净化明显提高,满足改进工艺钌的净化指标。
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