摘要:本文阐述和讨论了钌与杂质锇、硅分离及钌纯化的方案选择、流程确定、试验研究及试生产结果。试验中,钌实收率达95%,产品纯度达到99.97%。
关键词:二段蒸馏;氧化剂;钌粉
钌是铂族金属中一种性质非常特殊的元素,钌具有熔点高、硬度大、不易机械加工等特点。但它的抗氧化性却非常差,仅次于锇。海绵钌在室温下被空气氧化成挥发性很强的四氧化钌。因此在钌的提纯过程中总是伴有四氧化钌的挥发,流程越长,损失越大。传统的流程较长,锇钌分离不彻底,得到的产品中除含有较高的锇以外,铁、硅的含量也较高,得到钌粉纯度只有99.9%。
小塑试验和试生产的结果表明:该工艺技术指标稳定可靠,工序之间衔接合理,所得产品纯度高,质量稳定。
原工艺流程见图1。该工艺存在以下两方面问题:
(1)钌吸收液浓缩后进行硫化沉淀,钌的挥发损失较多。
(2)蒸馏时杂质锇易进入钌的吸收液中,饿分离不彻底,产品质量不稳定。
(1)为降低钌粉中锇的含量,采用二段蒸馏使锇钌在不同氧化剂的作用下分别氧化挥发。
(2)由于双氧水是选择性的氧化剂,能在吸收液中有选择性地将锇优先氧化挥发。从而降低了钌吸收液中锇的含量。在二段蒸馏时氯酸钠作氧化荆,在100℃时钌全部挥发吸收生成三氯化钌。
工艺过程的主要反应如下:
新工艺流程见图2。
本次试验所采的物料为一次钌吸收液,其成见表1,从表1可知一次钌吸收液浓度降低,平均只有0.665g/l,同时还含有一定数量的锇。
2.4.1硫化钠沉淀
由于钌吸收液浓度较低,在富集时将钌吸收液加热至60℃,调pH值后加入Na2S沉淀。母液进一步浓缩做二次沉淀。得到的RuS2合并作为二段蒸馏的原料。结果见表2。
由表可知,采用二次Na2S沉淀。母液中含钌总量只有3.426g。占物料投放量的1.08%,二次沉淀率达98.92%。
2.4.2双氧水赶锇
Na2S沉淀得到的RuS2在101蒸馏瓶中经H2SO4浆化溶解加热100℃时加入双氧水进行一段蒸馏除锇,蒸出的四氧化锇用碱液吸收。吸收液合并转入锇系统回收。表3是一段蒸馏结果。由表3可知,采用一段蒸馏除锇,取得了满意效果,除锇效率达97.98%。
2.4.3二段蒸馏
除锇结束后继续控制反应温度100℃,加人加%NaCl3进行二段蒸馏,蒸出的四氧化钌用酸溶液吸收,其结果见表4。由表4可知钌在二段蒸馏过程中,钌吸收率近99%,整个蒸馏过程钌的回收率大于97%。
从以上试验结果看出,采用二段蒸馏方法处理钌吸收液,工艺过程试验条件合理,方案选择正确。所产的蒸馏残液回收处理。
由于采用二段蒸馏得到的钌吸收液纯度高,可直接加温浓缩蒸干。经煅烧、还原,再用酸煮除去微量的铁、硅后烘干金属钌粉,采用上述方法得到的钌经光谱分析,含钌大于99.97%,全部达到FRu一0产品标准。
表5列出了钌的全流程金属平衡,由表可知钌实收率95%以上,取得了好的技术指标。
(1)采用Na2S直接沉淀,减少了钌的挥发损失.提高了钌的回收率。
(2)采用二段蒸馏先除锇后蒸馏,降低了钌吸收液锇的含量,从而保证了钌产品纯度。
(3)直接将三氯化钌加热,烘干在氢气保护下煅烧可提高钌实收率。
(4)本工艺得到的钌粉纯度达99.97%。
为了进一步验证试验的可靠性,组织进行了试生产。
试生产共投料8批14097 l,含钌9029.61g,锇188.41g,见表6。
试生产采用小型试验所确定的流程进行处理,所产8590g钌粉纯度达于99.97%,达到了FRu一0标准要求。表7列出了全流程金属平衡,由表可知钌实收率达95.13%,达到了小型试验的指标。
小型试验及试生产对生产高纯钌粉新工艺的技术条件、产品质量及金属回收率等指标进行了考察,得出如下结论:
(1)本工艺流程简单、易操作、各工序之间衔接合理。
(2)采用二段蒸馏能有效的减少二次钌吸收液中锇的含量,保证了产品纯度。
(3)产品质量稳定可靠,纯度达99.97%以上,一级品率100%。
(4)本工艺新颖、独特、先进,到目前为止未见有类似的方法从工业料液中提取纯度大于99.97%钌粉的报道。
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